離心風(fēng)機是依靠輸入的機械能,提高氣體壓力并排送氣體的機械,它是一種從動的流體機械。離心風(fēng)機廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風(fēng)、排塵和冷卻;鍋爐和工業(yè)爐窯的通風(fēng)和引風(fēng);空氣調(diào)節(jié)設(shè)備和家用電器設(shè)備中的冷卻和通風(fēng);谷物的烘干和選送;風(fēng)洞風(fēng)源和氣墊船的充氣和推進等。
那么,離心風(fēng)機在運轉(zhuǎn)過程中,是什么導(dǎo)致軸承座出現(xiàn)漏油情況?
在應(yīng)用過程中風(fēng)機葉輪側(cè)軸承座軸封一直存在嚴(yán)重的漏油現(xiàn)象,不僅造成潤滑油嚴(yán)重浪費還污染設(shè)備和地面;送風(fēng)機軸承經(jīng)常處于低油位運行,送風(fēng)機的安全運行;運行人員不斷進行補油,加重了運行人員工作負擔(dān)。為了解決漏油問題,技術(shù)人員想出了多種辦法,但都沒有得到理想的效果。多次的改進、試驗發(fā)現(xiàn)了造成漏油的主要原因:
一是:風(fēng)機運行時葉輪側(cè)軸承座與葉輪間為正壓區(qū),風(fēng)會從機殼與軸套外部的縫隙吹入軸承室將潤滑油帶出,
二是:風(fēng)機葉輪側(cè)軸承座與葉輪間的軸套存在設(shè)計缺陷,長期運行會出現(xiàn)松動的現(xiàn)象,軸套與軸發(fā)生碰撞和摩擦造成間隙配合過大,此時風(fēng)從此間隙進入軸承室將潤滑油帶出,加大加快了泄漏量。找到泄漏源頭之后,采用軸承套內(nèi)部注膠外部加導(dǎo)流圈的工藝,徹底解決了漏油問題。
針對離心風(fēng)機軸承座漏油問題,應(yīng)用加裝一套負壓裝置進行改造來消除軸承座漏油。負壓抽油裝置將油吸入送風(fēng)機進口風(fēng)道,雖解決了潤滑油漏油污染送風(fēng)機軸承座和地面問題,但油被抽入送風(fēng)機,潤滑油存積在送風(fēng)機機殼內(nèi)造成送風(fēng)機葉輪污染,潤滑油使用量增加,補油更為頻繁。通過改進迷宮式密封、安裝排氣帽、加裝機殼毛氈密封等措施,雖然取得了一定的效果,但未從根本上解決漏油問題。
經(jīng)過長時間觀察,可發(fā)現(xiàn)將軸承座上的加油孔蓋擰下后有很強的氣流從軸承座內(nèi)流出,氣流壓力較大,軸承座內(nèi)潤滑油隨強氣流飛出,用油壺(不用漏斗)往軸承座內(nèi)補油時,油被氣流吹成倒拋物線形飛出。分析認為:正常情況下軸承高速轉(zhuǎn)動,風(fēng)從機殼與軸套外部的縫隙吹入軸承室,由于軸承座端蓋、迷宮密封的阻礙使腔內(nèi)為微正壓,強壓氣流的產(chǎn)生是由于送風(fēng)機內(nèi)的高壓風(fēng)通過軸套與葉輪、軸及軸承內(nèi)圈間的間隙竄入軸承座所致。
軸套對軸承內(nèi)圈和風(fēng)機葉輪起軸向定位作用,軸套與軸為間隙配合。長時間運行后軸套發(fā)生松動,在軸套上攻絲用定位螺釘對軸套進行固定,短時間內(nèi)效果很好,但運行不到一個月軸套仍會松動。技術(shù)分析認為:要解決松動必須對配合間隙有牢固的填充物,要解決漏油必須消除離心風(fēng)機往軸承座的竄風(fēng)問題,然后提出了用高壓注膠往軸套與軸之間間隙注膠解決軸套松動竄風(fēng),軸套外圈加導(dǎo)流圈改變風(fēng)向的方法消除軸承漏油。